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上东海化:发展循环经济向"吃干榨净"要效益

“能”尽其力
    山东海化董事长肖庆周说.近年来,海化通过提高自主创新能力,集约节约利用资源,破解节能降耗这一难题,具体表现在“能”尽其力、“水”畅其流、“物”尽其用三个方面.实现了经济、社会和环保三个效益的统一。
    在海化集团第二热电厂,通过充分利用炭黑尾气烧锅炉,发电余热供采暖,年节燃煤8万吨,降低供暖燃煤30%。以炭黑为主要产品的海化炭黑公司,排出的尾气中含有一氧化碳和部分硫化氢等气体,每立方米尾气燃烧能产生600多大卡热值,如果将这些尾气排到天空中,既污染环境,又白白浪费热能。与其一墙之隔的正好是海化热电分公司二电厂,经过论证,山东海化决定与韩国东洋制铁化学有限公司合作,由韩方投资850万元,在二电厂实施炭黑尾气掺烧工程,。将炭黑尾气全部用管道送到二电厂锅炉炉膛,与煤掺烧充分燃烧,用于产汽、发电。工程投用后每小时可利用炭黑尾气5.3万立方米.一年可节约燃煤5万吨。
    在综合利用废气的同时,山东海化还充分利用废热资源。海化二电厂.主要供硫酸钾厂等用蒸汽.,每年冬季硫酸钾厂要停产检修2个多月,用汽量减小,这时就将出水温度60qC左右需进入凉水池散发热量降温的循环水,用管道送到职工生活区,用循环水的余热供60万平方米住宅取暖,供暖散热降温到40~C左右的循环水再送到二电厂回用。这样,与生活区原锅炉房供暖相比,每年减少二氧化碳排放1100吨,减少废渣排放6000吨,节煤3万吨。利用溴素厂原料卤水给纯碱厂进行工艺冷却,在冷却设备的同时,原料卤水吸热升温,不仅提高了溴素提取率.而且一.每年可节约海水1750万立方米,节电"610万千瓦时。~  山东海化的蒸汽消耗占纯碱可比综合能耗的68%左右,近年来纯碱厂通过工艺流程再造、技术革新等措施,先后进行了沸腾床干燥技术改造、真空蒸馏技术改造等,使吨碱汽耗降低了20千克,每年增创效益2000多万元.压缩吨碱成本居全国同行业先进水平。
    在节电方面,海化集团探索推广应用节能“四新技术”,努力减少能源消耗,降低生产成本。实施电机变频改造,淘汰高能耗变压器、电动机。更新为节能型变压器、电动机,将分散变压器加装低压无功补偿装置,对配电系统实施滤波无功补偿改造,已先后完成较大技术进步改造项目200余项。年节电2000多万千瓦时。
    据统计,2006年海化集团万元产值综合能耗比2001年降低40%。去年纯碱产量在突破200万吨的同时,节约标煤1.5万余吨,节约淡水400万立方米,吨碱制造成本跃居全国同行业最高水平。
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河南永兴锅炉集团有限公司
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